Nowoczesne systemy zarządzania kopalnią
Geneza powstania systemów
Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować
burzliwy rozwój sterowników programowalnych, przemysłowych sieci
komputerowych oraz systemów monitoringu i nadzoru procesów technologicznych.
Wiąże się to
z dużym postępem w dziedzinie informatyki
i elektroniki. Zastosowanie sterowników cyfrowych i sieci komputerowych umożliwia
konstruowanie nowoczesnych układów sterowania, które mogą sprostać reżimowi
produkcji przemysłowej, obniżając koszty obsługi oraz zapewniając większe
bezpieczeństwo pracy. Tradycyjne układy sterowania wykonane w technologii
analogowej cechuje większa awaryjność i niemożność sprostania dzisiejszym
wymogom technologicznym, przez co stają się mniej atrakcyjne pod względem
ekonomicznym.
Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Turów budowana była w
oparciu o zmechanizowane układy eksploatacji złoża, tworzące kompletne ciągi
technologiczne KTZ (koparka-taśmociąg-zwałowarka). Układy te charakteryzowały
się niskim poziomem automatyzacji sterowania, uniemożliwiającym uzyskanie
optymalnej efektywności potencjału zgromadzonych maszyn i urządzeń.
Podejmowane były wprawdzie ambitne programy zmiany tego stanu rzeczy, jak np. "Program
kompleksowej automatyzacji podstawowych układów technologicznych w górnictwie
odkrywkowym", opracowany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor" w 1970 r. Z uwagi jednak na ubogą
bazę sprzętową i brak dostępu do nowoczesnych technologii z państw
zachodnich nie kończyły się one powodzeniem. Przełom nastąpił w latach
90., gdy zniknęły bariery dzielące nas od osiągnięć światowego postępu i
pojawiła się możliwość szerokiego zastosowania nowoczesnych technologii.
W 1991 roku, w związku z modernizacją Elektrowni Turów,
przystąpiono do wrażania systemów automatycznego sterowania procesem
produkcyjnym w Kopalni Turów. Stało się dla Kopalni oczywistą rzeczą,
iż spełnienie oczekiwań Elektrowni po modernizacji takich jak:
- bazowa wartość opałowa 8.700 KJ/kg,
- zawartość popiołu 21%,
- wilgotność 43%,
- zawartość siarki 0,7%,
przy funkcjonujących na tamten czas sposobach sterowania w
Kopalni nie będzie możliwe.
Budowa systemu nadzorowania pracy i sterowania układu
technologicznego wymagała bardzo starannego opracowania założeń, wyboru
podsystemów, a także precyzyjnego określenia formy i harmonogramu realizacji
wdrażania.
W trakcie rozpoznawania systemów w okresie poprzedzającym
podjecie decyzji zwrócono uwagę na funkcjonowanie systemów zarządzania
w firmach zachodnich - przynoszących bardzo konkretne efekty ekonomiczne.
Pierwsze podjęte decyzje określiły:
- kompleksowość wdrażania systemu nadzoru, wizualizacji
i sterowania układu technologicznego,
- konieczność dokonania analizy ekonomicznej opłacalności
przedsięwzięcia.
Przeprowadzona analiza ekonomiczna w sposób jednoznaczny
wykazała wysoką opłacalność wdrożenia - określoną krótkim okresem
zwrotu nakładów inwestycyjnych.
Kolejne decyzje dotyczyły wyboru podsystemów, na bazie których
utworzony miał być cały system zarządzania, oraz określenie zasad jego
realizacji.
Przy wyborze bazy urządzeń i oprogramowania kierowano się
następującymi kryteriami ogólnymi:
- Nowoczesna konstrukcja urządzeń oparta o najnowsze
technologie.
- Aplikacja w przemyśle wydobywczym i pozytywne opinie użytkowników.
- Analiza funkcjonalności pod kątem zastosowania w
Kopalni Turów.
- Referencje i pozycja producenta w danej branży.
- Wskaźniki kosztowe.
W oparciu o powyższe kryteria ogólne uznano, że nie jest
zasadna budowa całego systemu opartego na jednolitej platformie sprzętowej,
jak również tworzenie go na zbyt szerokiej bazie różnych podsystemów.
Kolejny krok dotyczył organizacji procesu wdrażania systemu
nadzorowania pracy i sterowania układu technologicznego. Powstał projekt
kompleksowego wdrażania automatyzacji umożliwiający jednocześnie przyjęcie
harmonogramu inwestycji uwzględniającego:
- kolejność wdrażania poszczególnych systemów,
- niezbędne nakłady finansowe zbilansowane z możliwościami
inwestycyjnymi,
- wykonywalność prac na czynnych obiektach bez uszczerbku
dla możliwości produkcyjnych Kopalni,
- możliwość przygotowania zespołów pracowników do
pracy w oparciu o nowe systemy.
Założony został kilkuletni okres budowy systemu, skupiony
w pierwszym rzędzie wokół wykonania obiektów centrum zarządzania układem
technologicznym.
W okresie początkowym rozwój następował w sposób
nieskoordynowany w trzech kierunkach: automatyzacji procesów technologicznych,
wprowadzania technologii informatycznej do zarządzania przedsiębiorstwem oraz
tworzenia nowoczesnych systemów łączności. Wraz z przekształceniem kopalni
w spółkę akcyjną w 2000 r. nastąpiło organizacyjne skupienie działów
nowych technologii w jednej służbie, co umożliwiło pełną koordynację
prac, optymalne wykorzystanie potencjału zatrudnionych specjalistów oraz dostępnych
środków finansowych.
Charakterystyka systemów sterowania kopalnią
Po kilku latach wdrażania systemów sterowania i zarządzania
kopalnią powszechne jest przekonanie, że bez tak zdecydowanego postępu w
organizacji procesu wydobycia i transportu urobku efektywne zarządzanie układem
technologicznym w nowej rzeczywistości gospodarczej byłoby niemożliwe.
Obecnie sterowanie procesem wydobywczym odbywa się przy współudziale
dwóch zintegrowanych systemów. Z których jeden funkcjonuje na platformie
UNIX-a i nadzoruje pracę koparek, oraz zwałowarek, a drugi funkcjonuje na
platformie Windows i nadzoruje pracę przenośników taśmowych. Cechą
charakterystyczną owych systemów jest struktura trzypoziomowa oddająca
hierarchiczny przebieg procesów zarządzania. Powstałe systemy w Kopalni Turów
można określić jako wzorcowe dla tej struktury (rys. 1).

Rys. 1. Struktura zarządzania układem technologicznym
w BOT KWB Turów SA.
Poziom urządzeń peryferyjnych
Poziom urządzeń peryferyjnych tworzą sterowniki swobodnie
programowalne wraz z odpowiednim oczujnikowaniem i elementami wykonawczymi. W
przypadku maszyn podstawowych - koparek i zwałowarek - stosowane są
sterowniki Simatic S7. Na maszynach podstawowych jest zainstalowanych kilka
sterowników połączonych ze sobą za pomocą sieci przemysłowej, najczęściej
typu Profibus - DP. System taki pozwala na rozproszoną inteligencję wejść
i wyjść z własną jednostką sterującą. Obsługa maszyny może monitorować
pracę poszczególnych napędów poprzez graficzne panele operatorskie. Do
poszczególnych sterowników doprowadzone są sygnały cyfrowe i analogowe z
czujników elektrycznych (kontrola wartości granicznych, pomiary, potwierdzenie
realizacji poleceń) i mechaniczno - fizycznych (pomiary przemieszczeń,
wykrywanie zagrożeń zbliżeniowych, temperatury). Natomiast ze sterowników
wydawane są - poprzez elementy pośredniczące - sygnały
sterowania poszczególnych elementów wykonawczych.

Rys.2. Sterownik S7-400
i panel operatorski OP-7
na koparce.
Aktualny trend coraz prężniej zmierza w kierunku struktur
rozproszonych gdyż mają one większą elastyczność, są prostsze i tańsze,
a także umożliwiają maksymalizowanie wydajności systemu. Sterownik PLC nie
rozróżnia scentralizowanych i rozproszonych peryferii. Jeden pakiet
oprogramowania jest wystarczający do obsługi konfiguracji sprzętu,
przypisania parametrów, testowania, rozruchu technologicznego i tworzenia
dokumentacji dla wszystkich elementów składowych.
Z dowolnego miejsca, w systemie jest możliwe bezpośrednie
programowanie, parametryzacja i wykonanie diagnostyki. Również programy
aplikacyjne mogą być w trybie "online" modyfikowane z dowolnego
miejsca w systemie. W wielu jednostkach centralnych sterowników programowalnych
interfejsy zostały już zintegrowane. Takie rozwiązanie eliminuje zastosowanie
zarówno modułów interfejsów jak i stratę czasu na dostęp do magistrali,
oszczędzając w ten sposób miejsca i środków finansowych bez pogorszenia
wydajności lub prędkości. Sterownik współpracuje z różnorodnym zestawem
urządzeń peryferyjnych: modułowych, kompaktowych i o wysokim stopniu ochrony.
Ważną rolę w całym układzie nadzoru i sterowania
odgrywają dodatkowe urządzenia kontrolno-pomiarowe: mierniki wydajności,
wykrywacze metali i pochyłomierze.
Do sterowania napędów prądu stałego na maszynach
podstawowych stosuje się układy tyrystorowe. Od niedawna wprowadza się układy
w wersji cyfrowej zamiast dotychczasowych wykonanych w technologii analogowej.

Rys. 3. Tyrystorowy zespół napędowy DML.
Wraz z rozwojem techniki sterowania nastąpił postęp w
dziedzinie napędów. W nowo budowanych lub modernizowanych maszynach
podstawowych w niektórych napędach prądu przemiennego zastosowano, w miejsce
silników pierścieniowych z oporami rozruchowymi, silniki indukcyjne krótkozwarte
zasilane z przemienników częstotliwości. Przemienniki częstotliwości są
urządzeniami energoelektronicznymi służącymi do precyzyjnego sterowania prędkością
obrotową i momentem silników elektrycznych.
Powszechne wykorzystanie falowników w układach napędowych
jest możliwe dzięki szybkiemu w ostatnich latach rozwojowi techniki
mikroprocesorowej. Falowniki sterowne są za pomocą układów
mikroprocesorowych o dużej mocy obliczeniowej. Najczęściej stosuje się
specjalizowane procesory lub mikroprocesory sygnałowe wykonywane w technologii
RISC. Obsługa i współpraca z układami automatyki przemiennika częstotliwości
odbywa się przeważnie z wykorzystaniem sieci przemysłowych.
Tradycyjne układy rozruchowe stosowane dla asynchronicznych
silników indukcyjnych klatkowych: przełączniki gwiazda/trójkąt,
autotransformatory ograniczające prądy rozruchowe zostały w dużym stopniu
zastąpionego w Kopalni Turów przez układy łagodnego rozruchu, tzw.
softstarty. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań softstarty oferują
szeroką gamę zalet odnośnie sterowania rozruchem i zabezpieczania obwodów
silnikowych: kontrola zarówno prądu jak i momentu rozruchowego, gwarancja ciągłej
kontroli wartości prądu i napięcia, częsta praca w trybie rozruchu i
zatrzymania bez zagrożenia uszkodzeń elementów mechanicznych, łatwość
dopasowania parametrów rozruchu, funkcja łagodnego zatrzymania z możliwością
wydłużonego czasu hamowania, sterowanie momentem hamującym w celu osiągnięcia
najkrótszych czasów zatrzymania.

Rys. 4. Kompaktowy przekształtnik częstotliwości zabudowany na
koparce.
W Kopalni Turów wykorzystywane są softstarty w napędach taśm
przenośników zrzutowych, w napędach obrotu przenośników zrzutowych,
zwodzeniu przenośnika zrzutowego oraz w napędach wysuwu wysięgnika urabiającego
koparek.
Podstawowy poziom systemu dla przenośników realizowany jest
w oparciu o system sterowania Promos. System ten ingeruje w sobie trzy
podstawowe funkcje:
- sterowanie pracą przenośnika taśmowego,
- transmisję danych do szczebli nadrzędnych systemu
sterowania,
- komunikację akustyczną głośnomówiącą -
dwukierunkową.
Ponieważ system przeznaczony jest do sterowania przenośników
taśmowych w górnictwie, posiada szereg cech i własności, które w sposób
istotny upraszczają zarówno instalację systemu, jak też eksploatację
obiektu z zainstalowanym systemem. Centralnym elementem, sercem układu Promos,
jest sterownik. Zbiera on wszystkie dane wejściowe, które po przetworzeniu
zgodnie z zaprogramowanym algorytmem sterują przebiegiem procesu. System ten również
umożliwia przesyłanie danych ze sterowanego procesu do zdalnego sterowania i
wizualizacji. Promos, aby wypełnić swoje zadania, posiada następujące cztery
magistrale służące do komunikowania się ze "światem zewnętrznym":
- lokalna magistrala AST - dla wymiany danych z modułami
rozproszonymi,
- zdalna magistrala Linia - dla transmisji danych do
zdalnego sterowania,
- światłowodowa magistrala LWL - do łączności z modułami
wejścia/wyjścia,
- szeregowe złącze - do połączenia z obcymi systemami.
Szeregowa magistrala AST łączy sterownik z modułami
rozproszonymi, umiejscowionymi wzdłuż sterowanego przenośnika. Zastosowanie
magistrali szeregowej pozwala na wyeliminowanie z systemu dużej ilości przewodów,
co obniża koszt. AST spełnia w systemie następujące funkcje:
- transmisja danych wejściowo-wyjściowych między
sterownikiem
i modułami rozproszonymi,
- zasilanie modułów rozproszonych (napięciem 12V DC),
- transmisja sygnałów służących do sygnalizacji dźwiękowej
oraz komunikacji,
- obwód bezpieczeństwa (awaryjne zatrzymanie przenośnika).
W skład magistrali AST wchodzą takie moduły jak: pulpity
operatorskie, za pomocą których można sterować przenośnikiem lub odczytywać
stany diagnostyczne, wyłączniki bezpieczeństwa, urządzenia głośnikowe,
moduły wejściowo - wyjściowe sygnałów cyfrowych i analogowych (adaptery).
Każde urządzenie Promosa w AST generuje dane diagnostyczne, które są
odpytywane i analizowane przez Centralne Stanowisko Dyspozytorskie. Dzięki temu
można wydatnie skrócić czas postoju, ponieważ lokalizacja uszkodzenia jest
szybsza.
Światłowodowa magistrala LWL jest podobnie jak AST typu
szeregowego. Służy ona w systemie do połączenia modułów wejściowych i wyjściowych
ze sterownikiem głównym. Moduły pracujące na magistrali LWL są umieszczone
zawsze w pobliżu sterownika i służą do obsługi sygnałów miejscowych. Światłowód
LWL wraz z modułami, również jak poprzednio opisywany system AST, posiada pełną
diagnozę stanu pracy.

Rys. 5. Sterownik systemu Promos.
Do transmisji danych na dalekie odległości, na przykład do
sąsiednich przenośników lub do Centralnego Stanowiska Dyspozytorskiego, każdy
sterownik dysponuje zdalną magistralą zwaną Linią. Przez ten system
transmisji można zdalnie: programować karty CPU, symulować sterowanie w
procesie, określać dowolne parametry, wykrywać błędy i usterki w urządzeniach
peryferyjnych, a także protokołować komunikaty procesu i systemu.
Wszystkie opisane powyżej funkcje układu obsługiwane są
przez sterownik. Posiada on budowę modułową. Centralnym elementem sterownika
jest karta CPU, gdzie wykonywany jest główny program sterowania procesem.
Karta MIO służy do wstępnej obróbki sygnałów zewnętrznych obsługiwanych
przez magistrale AST i LWL. Następną kartą jest karta SIO służąca do
sterowania szeregowych portów wykorzystywanych do łączności z innymi
systemami mikroprocesorowymi. Łączność zdalna odbywa się przy pomocy karty
linii.
Na kilku przenośnikach sterownik Promos aktywnie współpracuje
z prostownikiem DHS, który jest podstawowym elementem układu hamowania
dynamicznego. Układ zabezpiecza przed niekontrolowanym wybiegiem taśmy po wyłączeniu
napędu lub w trakcie rozruchu, spowodowanym głównie ciężarem urobku. W
Turowie układy te stosowane są na przenośnikach, których część trasy
przebiega z pochyleniem w dół.
Hamowanie dynamiczne realizowane jest we wszystkich
przypadkach, gdy zachodzi konieczność zatrzymania przenośnika, a prostownik
hamowania i układ kontroli zaniku napięcia na silniku są sprawne. Hamowanie
dynamiczne silnikiem napędowym przenośnika polega na tym, że po odłączeniu
silnika od sieci, uzwojenie stojana zostaje przyłączone do źródła napięcia
stałego. Poziom zadawanego prądu hamowania wynosi, w zależności od warunków
od 0 do 100 A.
Sterownik Promos-a kontroluje między innymi prędkość
wirowania napędu, oraz posiada możliwość zablokowania procedury hamowania
w przypadku awarii układu. Po zablokowaniu, przenośnik hamowany będzie tylko
hamulcami mechanicznymi.
Przy okazji omawiania poziomu urządzeń peryferyjnych należy
wspomnieć o podsystemie transmisji, który służy do komunikacji z systemem
nadzoru i sterowania procesem technologicznym. Zainstalowany tu został system
radiowej transmisji danych w oparciu o radiomodemy firmy Satel pracujące w paśmie
427/417 MHz. Modem centralny (Master) komunikuje się z modemami zainstalowanymi
na maszynach podstawowych (stacje lokalne), które współpracują ze
sterownikiem Simatic S7. Każdy sterownik S7 stacji radiowej posiada aplikację
telemetryczną, która wypracowuje dane z maszyny przesyłane siecią radiową
do aplikacji nadzorowania i sterowania procesem technologicznym. Pełny cykl
wymiany informacji dla 16 stacji lokalnych wynosi około 12 sekund (transmisja
dwukierunkowa). System umożliwia przesyłanie ze stacji lokalnych 48 danych
binarnych i 20 słów analogowych.

Rys. 6. Konfiguracja sieci radiowej.
Nadzór i sterowanie procesem technologicznym
Informacje o stanie obiektów i urządzeń z poziomu
podstawowego poprzez podsystemy transmisji informacji trafiają do wyższego
szczebla systemu. Skomplikowana struktura układu technologicznego wymusza, aby
poziom ten podzielony został na szczebel wykonawczy (operatorzy, oraz nadzór
elektryczny i automatyki), oraz szczebel decyzyjny w skład którego wchodzą
stanowiska operatorów rejonów przyporządkowane poszczególnym częściom układu
technologicznego związanego z pochylniami wydobywczymi.
Do niedawna standardem funkcjonalnym pulpitów obsługi
operatorskiej było wyposażenie ich w przyciski, przełączniki, zadajniki,
lampki lub wskaźniki pomiarowe.
Szybka obsługa serwisowa lub naprawcza związana była
nierzadko
z doświadczeniem zdobytym podczas żmudnej analizy przyczyn poprzednich awarii.
Takie były po prostu pierwsze kroki w automatyzacji procesów technologicznych.
Współczesne programowalne układy sterowania pozwalają na
dużo bardziej precyzyjną analizę i diagnostykę aktualnego stanu maszyny i
urządzeń produkcyjnych. Praktycznie bez żadnych ograniczeń można realizować
programowy nadzór nad poprawnością wykonywania poszczególnych zadań
technologicznych. Już tylko od fantazji programisty i od liczby czujników
pomiarowo - kontrolnych zależy poziom diagnostyki urządzeń.
Zwiększenie precyzji wewnętrznego nadzoru nad prawidłowością
funkcjonowania maszyn związane jest niewątpliwie ze znacznym wzrostem liczby
sygnałów i meldunków o przewidywanych, możliwych czy zaistniałych
usterkach. Bardziej złożone urządzenia są źródłem zwiększonej liczby możliwych
usterek i stanów awaryjnych. Nawet doświadczonemu serwisantowi często trudno
jest przeanalizować faktyczny stan urządzenia i sprawnie usunąć usterkę.

Rys. 7. Maska przenośnika - widok ogólny.
Nieocenioną pomocą w takich sytuacjach są systemy
wizualizacji
i nadzoru procesu technologicznego, będące systemami interfejsu operatorskiego
opartego na komputerach PC. System nadzoru może być wykorzystywany jako
pojedyncza stacja lub w sieciach typu klient - serwer jako wielostacyjny.
Oferowany jest w kilku wariantach i stopniowej wydajności.
Pakiety programowe są stopniowane w zależności od ilości
zmiennych procesowych a pakiety opcjonalne oferują indywidualne możliwości
łączenia w obliczu zwiększających się wymagań i rozszerzenia funkcjonalności.
Zarówno dane konfiguracyjne jak i archiwizowane przechowywane są w relacyjnej
bazie danych i mogą być odczytywane poprzez standardy ODBC (Open Data -
Base Connectivity) oraz SQL (Standard Query Language). Aplikacje pracujące równolegle
jak np. MS Exel, mogą życzyć sobie danych procesowych poprzez interfejs DDE.
Interfejs operatorski jest zgodny
z Windows, umożliwiając w ten sposób proste i szybkie konfigurowanie oraz
łączenie istniejących programów standardowych z programami użytkownika.
W BOT KWB Turów każde stanowisko dyspozytora rejonu wyposażone
jest w emulatory X-terminali, oraz komputery z aplikacją ClientBuilder sterującą
pracą przenośników taśmowych. X-terminale przedstawiają graficznie stan
procesu maszyn podstawowych i przenośników oraz umożliwiają dyspozytorom
analizę i przetwarzanie danych. Aplikacja jest ładowana z serwera podstawowego
lub zapasowego (backupu) w czasie restartu X-terminala.
Aplikacja ClientBuilder przedstawia informacje w postaci
graficznej
o stanie przenośników. Oprogramowanie aplikacyjne pracuje pod kontrolą
systemu operacyjnego Windows i jest zrealizowane za pomocą pakietów
FactoryLink'a.
Należy tu w szczególności podkreślić zalety edytora
graficznego FactoryLink'a, który umożliwia m.in.:
- tworzenie obiektów złożonych drogą łączenia elementów
obiektowych i odwrotnie,
- przygotowywanie masek w określonej skali z możliwością
funkcji ZOOM dla edycji szczegółów,
- jednoczesne powstawanie dużej ilości obrazów
graficznych zapisywanych na twardym dysku (pliki),
- niezależne animowanie obiektów składowych
W oparciu o powyższe cechy przygotowano wielopoziomową
ekspozycję o następującej strukturze:
- rejon nadzorowany przez operatora,
- pojedynczy ciąg przenośników,
- pojedynczy przenośnik,
- poszczególne elementy przenośnika (maska temperatur i
silników).
Oprogramowanie aplikacyjne zawiera również podsystem
alarmowania o zakłóceniach w pracy przenośników z ekspozycją graficzną i
tekstową oraz przekazywania poleceń (rozkazów) do poszczególnych sterowników
realizujących funkcje zdalnego sterowania.
Równolegle ze stanowiskami dyspozytorów wykonane są
stanowiska nadzoru elektrycznego i automatyki. Są one wykonane na bazie
podobnego sprzętu, a na komputerach wizualizacyjnych pracują kopie aplikacji
stanowisk dyspozytorskich. Całość różni jedynie zablokowana możliwość
sterowania przenośnikami ze stanowisk nadzoru elektrycznego.
Nadzór i sterowanie procesem technologicznym usprawnia również
system zdalnej diagnostyki umieszczony w oddziale automatyki.
System zdalnej diagnostyki przeznaczony jest dla służb
technicznych oddziału automatyki. System umożliwia łatwiejszy i szybszy dostęp
do istotnych z punktu widzenia eksploatacyjnego informacji o nieprawidłowościach
i zakłóceniach w pracy maszyn podstawowych. Skraca to czas awaryjnych postojów
maszyn, ułatwia i przyśpiesza usuwanie niesprawności, podnosi komfort i jakość
obsługi służb ruchowych oddziału automatyki. Wymiana informacji z koparkami
i zwałowarkami zrealizowana jest z wykorzystaniem zdalnej łączności
bezprzewodowej z instalacją sterowania Simatic na maszynach - bez konieczności
wyjazdu służb ruchowych na maszynę.

Rys. 8. Forma graficznej prezentacji danych diagnostycznych.
Głównym elementem systemu jest komputerowe stanowisko
diagnostyczne zlokalizowane w budynku automatyki. Stanowisko obsługuje obecnie
wszystkie koparki oraz zwałowarki poprzez łączność przez komercyjną sieć
telefonii komórkowej GSM z wykorzystaniem modemów przemysłowych GSM typu M20T
produkcji Siemens. Na stanowisku jest zainstalowane oprogramowanie narzędziowe
do wizualizacji Simatic WinCC pracujące pod systemem Windows.
Modem M20T ma zwiększoną za pośrednictwem anteny zewnętrznej
czułość odbiorczą, oraz moc nadawczą równą 2W. Od strony portu
komunikacyjnego RS232, modem M20T programowalny jest z wykorzystaniem
standardowych kodów AT-Hayes'a oraz kodów GSM07.07, GSM07.05.
Ze względu na specyfikę transmisji danych w sieci komórkowej
stanowisko wyposażone jest w dodatkowy sterownik SIMATIC S5-115U, którego
funkcją jest zarządzanie nawiązywaniem połączeń z maszynami, transmisją
danych oraz przechowywanie i udostępnianie odebranych danych po rozłączeniu
połączenia. Sterownik połączony jest z komputerem PC stanowiska
diagnostycznego poprzez procesor komunikacyjny CP524
i łącze szeregowe RS232C.
Sterownik SIMATIC S5-115U stanowiska diagnostycznego zajmuje
się pobieraniem danych z maszyny z jednoczesną kontrolą czy pobrano
komplet danych i ewentualnym ponawianiem żądań wysłania brakujących bloków
danych z wybranej maszyny. Dodatkowo nadzorowana jest poprawność rozłączania,
z ewentualnym ponawianiem rozkazów przerwania połączenia. Równolegle z
procedurą ściągania danych z wybranej maszyny automatycznie przebiegała
procedura zapisu odebranych danych na dysk komputera PC stanowiska. Operator
komputera PC zawsze korzysta z danych zapisanych lokalnie na dysku komputera.
Zatem sterownik S5-115U jedynie tymczasowo przechowuje dane pobrane z wybranej
maszyny, do momentu zapamiętania kompletu danych z wybranej maszyny na dysku
komputera, co umożliwi przeglądanie w trybie "off-line" danych ze
wszystkich maszyn, z którymi nawiązywane było połączenie. Nawiązanie łączności
zawsze jest inicjowane przez osobę obsługującą stanowisko. W jednej chwili są
pobierane dane tylko z jednej maszyny (łączność typu punkt - punkt z
komutacją łącza).
Centralny monitoring - zarządzanie układem technologicznym
Najwyższy poziom zarządzania układem technologicznym tworzą
urządzenia sieci informatycznych Industrial Ethernet oraz UNIX. W systemie następuje
zbieranie danych obiektowych, a następnie ich przetwarzanie. System ma za
zdanie wspieranie procesów decyzyjnych w optymalnym zarządzaniu układem
technologicznym. Na system składają się dwa serwery HP 9000/J2240 w układzie
równoległym z systemem operacyjnym HP-UX, rozbudowany system bazy danych,
oprogramowanie aplikacyjne FactoryLink oraz tablice synoptyczne i ściana
graficzna Clarity. Komunikacja sieciowa zrealizowana jest poprzez Ethernet.

Rys. 9. Maska koparki w systemie FactoryLink.
Do najwyższego poziomu zarządzania należy zaliczyć również
aplikację ClientBuilder z rodziny FactoryLink opartej na platformie Windows, która
monitoruje i steruje wyłącznie pracą przenośników taśmowych. FactoryLink
jest zbiorem współbieżnie działających programów, które pełnią
specjalizowane funkcje w procesie nadzoru systemów automatyki i zbierania
danych. Funkcje te to:
- zbieranie i magazynowanie danych,
- generowanie raportów,
- sterowanie monitorem komputera,
- komunikowanie się z urządzeniami zewnętrznymi, takimi
jak mikroprocesorowe sterowniki programowalne (PLC), zdalne terminale (RTU),
zdalne moduły wejść/wyjść (DCS).
Jądrem aplikacji FactoryLink jest baza danych czasu
rzeczywistego, gromadząca wszystkie jej zmienne. Poszczególne moduły
(programy) FactoryLink - tworzące stronę funkcjonalną aplikacji - działają
współbieżnie
w środowisku wielozadaniowym i za pośrednictwem chronionej patentem otwartej
programowej magistrali w swobodny sposób komunikują się
z bazą danych czasu rzeczywistego. Programy te nie komunikują się bezpośrednio
między sobą, dzięki czemu są w pełni niezależne i stanowią system
otwarty. Taka otwarta architektura pozostawia innym (zewnętrznym) aplikacjom możliwość
komunikowania się z bazą danych czasu rzeczywistego. Użytkownik może więc
budować własne zadania (moduły) zintegrowane z FactoryLink. Otwartość tego
oprogramowania to także swobodna wymiana danych za pomocą standardowych
mechanizmów współczesnych technologii informatycznych takich, jak: OLE
Automation, Dynamic Data Exchange (DDE) czy ODBC.
Podstawowymi aplikacjami realizującymi wizualizację i
raportowanie
w BOT KWB Turów są aplikacje zrealizowane w oparciu o narzędzie FakctoryLink
firmy USDATA.

Rys. 10. Wielopoziomowy układ nadzorowania pracy i sterowania
procesu technologicznego w BOT KWB Turów SA.
Podsumowanie
Nadrzędną funkcją całego systemu nadzorowania
wizualizacji i sterowania układu technologicznego jest wspomaganie osób dozoru
ruchu
w optymalnym zarządzaniu procesem wydobycia. Proces produkcyjny jest
monitorowany w wielopoziomowym układzie, poczynając od operatorów koparek i
zwałowarek oraz taśmociągów, a kończąc na dyspozytorni głównej.
Strategiczne decyzje o prowadzeniu procesu technologicznego w odległych
horyzontach czasowych (plany i ustalenia wieloletnie, miesięczne, tygodniowe)
podejmowane są przez kierownictwo przedsiębiorstwa
w oparciu o kompleksowe dane geologiczne, wskaźniki ekonomiczne, dane
mechaniczno-konstrukcyjne maszyn, uwarunkowania organizacyjne, itp., przy uwzględnieniu
zakładanej efektywności procesu. Zadaniem systemu komputerowego jest
poprawienie tej efektywności. Uzyskuje się to zarówno jako sumę cząstkowych
efektów bieżących takich jak optymalne wypełnienie taśm przenośnikowych
nadawą (eliminacja pustych przenośników oraz przeciążeń), obniżenie
energochłonności procesu, obniżenie zużycia materiałów, obniżenie ilości
awarii i skrócenie czasu ich usuwania, jak również efektów długofalowych
- głównie obniżanie zatrudnienia, a także zapobieżenia ciężkim
awariom, których usuwanie jest długotrwałe i kosztowne. Aby umożliwić
uzyskanie powyższych założeń systemu nadzoru i sterowania układem
technologicznym realizuje następujące funkcje:
- zapewnia bezpieczną eksploatację zarówno dla ludzi jak
też urządzeń,
- poprzez skuteczne oczujnikowanie wykrywa zakłócenia w
pracy,
- w przypadku wykrycia awarii zapobiega powstawaniu strat,
- sygnalizuje dokładne miejsce i rodzaj awarii,
- przekazuje kompletną informację o stanie i parametrach
pracy,
- umożliwia zdalne sterowanie pracą z dyspozytorni
- umożliwia bezobsługową pracę przenośników.
Funkcje te są realizowane przy wysokiej niezawodności
systemu oraz skutecznej diagnostyce. System sterowania instalowany na przenośnikach
i maszynach podstawowych musi w pierwszym rzędzie zapewnić bezpieczną
eksploatację maszyny i pracujących ludzi.
Podstawowa funkcja sterowania procesem technologicznym jest
realizowana na stanowiskach dyspozytorów, którzy zarządzają przyporządkowaną
częścią układu technologicznego w oparciu o dane uzyskane poprzez systemy
monitoringu pracy maszyn i przenośników.
mgr inż. Maciej Przytulski
mgr inż. Jarosław Zalewski
mgr inż. Konrad Leśniewski
BOT KWB Turów SA