Modernizacja koparki KWK-1500s I w Kopalni "Adamów"
Koparka KWK-1500s I (o numerze fabrycznym 2) pracuje w KWB
"Adamów" SA od 1988 roku. Wieloletnia eksploatacja w trudnych warunkach
spowodowała, że wiele elementów i podzespołów koparki wykazywało bardzo duży
stopień zużycia, co miało znaczny wpływ na obniżenie bezpieczeństwa pracy oraz
własności użytkowych koparki.

Modernizacja części elektrycznej koparki KWK-1500s była
konieczna z uwagi na następujące problemy:
- przestarzała konstrukcja, brak izolacji termicznej i
nieszczelność spowodowana korozją kontenerów rozdzielni,
- zawodna praca aparatury sterowniczej, brak części
zamiennych (np. przekaźniki R41 i R42, których 500 sztuk zabudowano w
obwodach sterowniczych koparki),
- duży stopień zużycia, awaryjność oraz brak części
zamiennych w zakresie aparatury sterowniczo-sygnalizacyjnej - moduły UTJ,
- brak części zamiennych w zakresie aparatury pomiarowej
i automatyki (selsyny, INTELEKTRAN),
- przestarzała konstrukcja aparatury 6kV, zużyte i
zawodnie pracujące mechanizmy rozłączników OR10/ORB10,
- przestarzała konstrukcja rozdzielnic 500V i 400V budowy
otwartej z wycofanymi z produkcji stycznikami typu Es (produkcji DDR), styczniki SLA,
- znaczny stopień zużycia części przewodów sterowniczych
i przewodów o niskim przekroju,

Celem modernizacji było:
- wyeliminowanie przestarzałej i awaryjnej aparatury,
- likwidacja zagrożeń przy obsłudze przestarzałych
i wyeksploatowanych urządzeń elektroenergetycznych,
- wyeliminowanie zagrożenia porażeniowego poprzez
zastosowanie nowoczesnych zabezpieczeń przeciwporażeniowych zgodnych z
obowiązującymi przepisami,
- poprawienie parametrów oświetleniowych maszyny dzięki
zastosowaniu nowoczesnych źródeł światła,
- polepszenie warunków pracy operatorów oraz pozostałej
obsługi dzięki wprowadzeniu nowoczesnego systemu sterowania i wizualizacji,
- znaczne podniesienie standardu pracy operatorów
(inteligentna klimatyzacja, system nawiewu na szyby, pneumatyczne
zawieszenie),
- zwiększenie wydajności i niezawodności pracy koparki.
Modernizacja polegała na:
- opracowaniu dokumentacji przez biuro projektowe IGO-Poltegor
z Wrocławia,
- demontaż i utylizacja starych urządzeń i oprzewodowania,
- montaż nowej aparatury, przewodów i kabli według nowo
zaprojektowanej dokumentacji,
- sprawdzenie pomontażowe, próby funkcjonalne i rozruch
koparki.
W drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano
zewnętrznego wykonawcę - firmę Elektrobudowa SA z Konina.

Zakresem modernizacji objęto w szczególności:
- Wymianę kontenerów rozdzielni podwozia, nadwozia i
podawarki na kontenery typu SKP wyposażone w:
- rozdzielnice SN 6kV typu J-7, z nowoczesną
aparaturą łączeniową i niezawodnymi systemami blokad gwarantującymi
pełne bezpieczeństwo obsługi,
- rozdzielnice nn w wykonaniu szafowym wyposażone w
aparaturę łączeniową, zabezpieczeniową, przeciwporażeniową i
przepięciową, zgodną z obowiązującymi przepisami.
- Wyposażenie urządzeń elektroenergetycznych w nowoczesną
aparaturę zabezpieczeniową i kontrolną typu MICOM, która zapewnia szybkie
wykrywanie różnego rodzaju zakłóceń i uszkodzeń, nie pozwalając na
ewentualne rozległe uszkodzenia pracujących urządzeń.
- Układy sterowania zrealizowano w oparciu o technikę
mikroprocesorową, opartą na sterownikach Siemensa SIMATIC S7. Sterowniki
nadzorują i monitorują wszystkie parametry techniczne koparki i znajdujących
się urządzeń na maszynie. Podnosi to przede wszystkim stan bezpieczeństwa
pracy dla obsługi, jak również poprzez wszechstronny nadzór zwiększa jej
żywotność.
Dzięki terminalom operatorskim istnieje niezawodny system
informacji o stanach pracy i położeń maszyny. Kabiny operatorów i
rozdzielnie połączono siecią, co zapewnia dostęp do informacji stanowiących
o bezpiecznej eksploatacji. Terminale operatorów przedstawiają schematy
maszyny na poszczególnych obrazach. Obraz główny na kolorowym wyświetlaczu
LCD to widok na całą maszynę. Istnieje możliwość wejścia w kolejne podobrazy,
gdzie możemy sprawdzić coraz bardziej szczegółową informację. Kontrola i
prezentacja ze szczegółowymi opisami wszystkich wejść i wyjść z zaznaczonym
czasem, to recepta na szybkie ustalenie występujących zdarzeń.
Sterowniki, poza programem zapewniającym bezpieczeństwo i
większy komfort, mają wyraźny wpływ na wydajność pracy. Realizowane jest to
nie tylko poprzez własne bardzo wysokie parametry niezawodnościowe, lecz
także fragment programu odpowiedzialnego za tzw. Automatykę Ruchów
Manewrowych.
- Możliwość obserwacji przez operatora koła urabiającego
od drugiej strony, po której nie znajduje się kabina operatora dziś nie
stanowi już problemu. Problem rozwiązano poprzez zastosowanie sterowanej
kolorowej kamery przemysłowej.
- W ramach modernizacji koparki w części mechanicznej
zostały wprowadzone następujące zmiany: zamontowano nową kabinę operatora i
układ do pomiaru sił w linie wciągarki głównej tzw. Hottinger. Zabudowano
nowe hamulce tarczowe na napędach jazdy, obrotu oraz napędu taśm nr P2 i P4.
Zastosowano nowe typy hydraulicznie sterowanych regulatorów biegu taśmy na
przenośnikach P1 i P4. Konstrukcja koparki została zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez piaskowanie i czterokrotne malowanie zestawem farb
chlorokauczukowych na powierzchni 21,5 tysiąca metrów kwadratowych.
Modernizacja koparki KWK-1500s I pozwoli na dalszą
długoletnią eksploatację w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo obsługi,
bardziej niezawodną pracę oraz większą wydajność.
Wojciech Kośla
Z-ca Głównego Inżyniera Energomaszynowego ds. Elektrycznych
KWB "Adamów" SA

|